承插弯头主要是由圆钢或钢锭模压锻造毛坯成型,然后经车床机加工成型的一种高压弯头管道连接配件。是锻制承插系列管件的一种。承插弯头主要适用于石油化工、医药卫生、电力、冶金、造船、燃气、核电、及环境保护等要求承受压力高、尺寸细致等部门及行业。
承插弯头椭圆缺陷原因分析及改进措施
一、承插弯头椭圆缺陷原因分析
1铁水成分不稳定、Mn含量波动较大
在水冷金属型离心球墨管生产的过程中,要求高炉铁水中的斌Mn)不高于0.4%,对下限没有要求,但是在实际的生产中,生产大口径的承插弯头,Mn含量过低,在退火过程中,珠光体过多,当承插弯头退火后的珠光体低于10%,延伸率高于15%时,管子椭圆度明显增加,造成后续生产困难,精整校圆,和衬水泥内衬质量均有不同程度降低。在高炉的生产实践中,高炉铁水的、(Mn)主要受矿石成分影响,高炉的可控度不高。高炉由于没有固定的矿源,矿的成分波动较大,因此,整个铁水的、(Mn)从0.2%~0.4%之间波动,对车间椭圆的控制和退火的控制造成一定的影响。
2壁厚不均匀、退火之后应力不均匀
承插弯头的壁厚不均匀,在水冷金属型浇注的过程中,由于离心力和水的激冷作用,铁水快速凝固,承插弯头的铸态组织中存在大量的珠光体和自由渗碳体,承插弯头不仅力学性能较低,并且难以切削加工。对承插弯头进行退火处理能够提高承插弯头的塑性和韧性,改变切削加工性,内应力。为了获得高塑性的铁素体组织及改变切削加工性能,铸造应力,就进行退火,使其中的渗碳体和珠光体得到。
但是在退火的过程中,由于轴向壁厚不均匀,在应力释放的过程中,造成管子椭圆,对后续的精整生产和内衬水泥造成较大的影响。
3管模安装精度差、托轮损坏
在正常的生产过程中,由于工人操作不当,中心环的径跳超标,班中管模的径跳超标,控制不到位,不稳定,也是造成水冷金属型承插弯头椭圆的一大原因。
在生产过程中,随着不断的磨损,经常出现由于托轮损坏和托轮质量差造成管子椭圆。
4退火温度过高
为了保证管子退火合格,退火炉在温度控制上尽量走上限,在实际的生产中,由于我公司的退火炉炉后不是连续链式输送,管子出炉温度过高,在退火炉轨道上,由于管子口径比较大,在管子本身的重力作用下,发生管子下垂,椭圆的现象,这种现象在生产DN1000,DN1200两种规格时比较明显,在出炉温度高于650℃时,出现管子椭圆的情况比较多。
二、承插弯头改进措施
1承插弯头离心托辊旋转转速实现分段可调
为改变内衬质量,解决承插弯头内衬分层的缺陷,解决承插弯头托辊转速从低向高逐步分段加速的问题,将旋转的齿轮泵改造成。由比例板控制的轴向柱塞泵和增设相应的自动化控制系统,利用自动化的比例放大信号进行反馈控制泵的流量,从而控制托辊转速,实现托辊低一中一高三个阶段运转(能够实现无极变速),确保承插弯头的离心转速能够满足工艺要求。
2减小离心承插弯头脱水时的振动
为了减小离心承插弯头脱水时的振动,解决承插弯头内衬衬层不实的现象,增大托辊基座宽度,增大托辊可调范围,两托辊中心与承插弯头中心夹角由80°一85°达到工艺要求的95°一105°,增加减压阀调整压辊压力,防止离心脱水时管窜动,压辊压力控制在0.2MPa左右。通过改进增大了承插弯头中心和选择托辊中心之间的夹角和压辊压下力,为解决承插弯头衬层不实创造了有力条件。
辊且挡辊外皮为2%。斜度,管子在离心旋转时会产生撞击力,并能在短时间内把内衬水分脱离开来。
3改进水泥砂浆配比、控制原料为解决承插弯头衬层易产生内流、气泡缺陷,严格控制原料的质量。砂:砂粒8与10筛上物总和≤5%;20与30筛上物总和≥55%;100目筛下物≤5%;水分≤4%。水泥:水泥的初凝时间不得早于45min,且不得超过2h,终凝时间不得迟于5h,水泥中的Mg0含量不超过5%,水泥中SO3不得超过3.5%。
电机驱动传动带带动管子旋转,使管子进行高速旋转,将水泥砂浆紧紧粘在管内壁上,提高管内壁的防腐能力,防止其对水质的污染。可以实现混管过线。本次设备改造主要取消原橡胶托辊,采用皮带式滚动旋转,降低托辊消耗,切由于皮带式掉装旋转对管本身椭圆度要求也降低了,提高管身旋转速度,夯实管内水泥内衬,提高产品质量,提高生产效率。由于转速提高很加充分混合水泥沙浆,还能进一步提高外排废水质量达到节能环保。
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